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氣孔是指在焊接時(shí),熔池中的氣泡在凝固時(shí)未能逸出而形成的空穴。直銷GLL型臥式冷卻器產(chǎn)生氣孔的主要原因有:坡口邊緣不清潔,有水份、油污和銹跡;焊條或焊劑未按規(guī)定進(jìn)行焙烘,焊芯銹蝕或藥皮變質(zhì)、剝落等。此外,低氫型焊條焊接時(shí),電弧過長,焊接速度過快等,GLL型臥式冷卻器都易在焊接過程中產(chǎn)生氣孔。由于氣孔的存在,使焊縫的有效截面減小,過大的氣孔會(huì)降低焊縫的強(qiáng)度,破壞焊縫金屬的致密性。
首先安裝板式冷卻器的位置周圍要預(yù)留一定的檢驗(yàn)場地。溧陽GLL型臥式冷卻器安裝前要對與其連接的管路進(jìn)行清洗,以免砂石、油污、焊渣等雜物進(jìn)入板式冷卻器,造成流道梗阻或損傷板片。板式冷卻器本身占地面積小、重量輕,除設(shè)備本身體積外,不需要預(yù)留額外的檢驗(yàn)和安裝空間,換熱所用板片的厚度僅為0.6~0.8mm。注意板式冷卻器的開、停機(jī)順序。GLL型臥式冷卻器開機(jī)時(shí),先打開低壓側(cè)介質(zhì)閥門,介質(zhì)充滿板式換熱器通道后再緩慢打開高壓側(cè)介質(zhì)閥門;停機(jī)時(shí),先關(guān)閉高壓側(cè)介質(zhì)閥門,然后再關(guān)閉低壓側(cè)介質(zhì)閥門。
有的時(shí)候并不是加不進(jìn)去水,而是感覺并沒有加多少水,但是散熱器就已經(jīng)顯示加水加滿,直銷GLL型臥式冷卻器但是行車距離沒有多少的時(shí)候就又顯示缺水,也就是我們平時(shí)所說的“虛量”。遇到這樣的問題,GLL型臥式冷卻器我們需要將板式冷卻器的節(jié)溫器拆下來,將堵塞的小孔疏通就可以了,如果是節(jié)溫器失效的話就需要整體更換。
因換熱管在事情時(shí)猛烈的震蕩形成列管走漏,直銷GLL型臥式冷卻器應(yīng)必需停機(jī)查抄并實(shí)時(shí)維修。在一樣平常運(yùn)用的歷程中應(yīng)該做到活期裝配冷卻器兩頭的封頭、管箱,實(shí)時(shí)將管內(nèi)的殼體異物和列管外表的贓物洗濯潔凈了?;钇诓槌泄苁嚼鋮s器的兩頭蓋、官箱能否有腐化、生銹、裂紋以及砂眼等狀況,溧陽GLL型臥式冷卻器一經(jīng)發(fā)明并實(shí)時(shí)維修?;钇趯α泄苁嚼鋮s器管制和外殼停止試壓、試漏,查抄螺栓松緊度,做好保溫、防腐步伐(須要時(shí)需停止部分檢測)。對管制也要停止活期的清算,查抄換熱管能否有變形和彎曲的狀況。
清潔便利 板式換熱器的壓緊板卸掉后,直銷GLL型臥式冷卻器即可松開板束,卸下板片,進(jìn)行機(jī)械清潔。簡單改改換熱面積或流程組合 只需求添加(或削減)板片,即可到達(dá)需求添加(或削減)的換熱面積。報(bào)價(jià)不高 在運(yùn)用資料一樣的前提下,由于布局所需求的資料較少,所以生產(chǎn)成本必定要比管殼式換熱器低。重量輕 板式換熱器的板片厚度僅為0.6~0.8mm,GLL型臥式冷卻器管殼式換熱器的換熱管厚度為管殼式換熱器的殼體比板式換熱器的布局重得多。在完結(jié)相同的換熱使命的情況下,板式換熱器所需求的換熱面積比管殼式換熱器的小。
目前列管式冷卻器采用的是酸洗,它包括有機(jī)酸和無機(jī)酸。有機(jī)酸主要有:草酸、甲酸等。直銷GLL型臥式冷卻器無機(jī)酸主要有:鹽酸、硝酸等。根據(jù)換熱器結(jié)垢和工藝、材質(zhì)和水垢成分分析得出:換熱器材質(zhì)為鎳鈦合金,使用鹽酸為清洗液.容易對板片產(chǎn)生強(qiáng)腐蝕,縮短換熱器的使用壽命。列管式冷卻器流通面積小,內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,清洗液若產(chǎn)生沉淀不易排放。通過反復(fù)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),列管式冷卻器選擇甲酸作為清洗液效果最佳。GLL型臥式冷卻器廠家在甲酸清洗液中加入緩沖劑和表面活性劑,清洗效果更好,并可降低清洗液對板片的腐蝕。通過對水垢樣本的化學(xué)試驗(yàn)研究表明,甲酸能夠有效地清除水垢。通過酸液浸泡試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)甲酸能有效地清除附在板片上的水垢,同時(shí)它對列管式冷卻器的腐蝕作用也很小。